近年來,西南油氣田從提升難動用儲量動用程度入手,從管理、改革、創新等方面推進降本增效,開發成本呈逐年下降趨勢。
管理降本,織好一張無形網
“企業管理猶如一張無形的網,網嚴密了,才能有效控制成本、提高效益。”西南油氣田開發管理部負責人表示。
近年來,西南油氣田堅決執行總部降本增效策略,持續加強全員成本管理,完善管理制度,優化管理模式,強化現場跟蹤,深化動態分析,科學開展區塊目標管理,不斷修補完善這張無形之網,有效擋住效益流失點。
一方面,他們依托氣藏管理信息化系統,及時診斷異常、及時開展處置、及時跟蹤評價,實現氣井精細化管理,氣藏遞減率大幅降低。
另一方面,他們每月召開氣藏動態分析會,分析討論洛帶區塊效益,實現部分井區無效變有效、有效變高效、高效再提效,無效井減少5口,高效井增加16口。
同時,他們試點推行員工價值積分管理,調動員工開展單元管理的積極性,實現控遞減、控成本、穩產量的目標,開發指標提升效果顯著。
“我們持續開展穩產創效競賽,盤活了人力物力資源,全面提升了區塊管理水平,遞減率創歷史新低。”采氣一廠生產技術科技術員豐劍說。
改革降本,工作效率大提升
機構設置“管理區+中心站+采氣井場”,管理區下設“三室一中心”,“三室”指綜合管理室、經營管理室、技術信息室,“一中心”指生產運行中心,場站62個,用工115人。這是改革之前洛帶區塊的管理架構。
這樣的體制已經不適應氣田高效開發要求,洛帶區塊吹響改革與降本增效的號角,精簡機構、盤活人員:管理層級從三級架構優化為“管理區+專業化班組”的二級架構;基層井站管理、安全環保管理、采輸業務管理實行業務外包;“三室一中心”優化為“一室一中心”,三室合為一個綜合管理室;場站優化到12個,用工人數降至80人,氣田規模和機構設置及人員規模趨于合理,工作效率也明顯提升。
此外,管理區還開展閑置設備拆除及修舊利舊,拆除停用設備,維修保養后用于新流程建設,每年節約設備采購及維護保養費用數十萬元;優化車輛使用,采用拼車、優化行駛路線等方式,車輛使用費大幅降低。
創新降本,優化工藝增產量
洛帶區塊90%的氣井已進入低壓低產階段,平均單井日產氣僅1400立方米,氣井穩產增產困難。創新從哪里突破是個問題。
技術人員在大邑101井須三段實施轉層挖潛成功,獲無阻流量7.5萬立方米/日。“我們開展地質潛力全面復查、完善各氣田選井評層標準、優選潛力靶區等工作,在洛帶區塊優選出大邑101等7口井開展挖潛,增產效果顯著。”豐劍說。
優化工藝增產方面,他們通過優選低壓氣井實施單點增壓工藝,確保低壓氣井穩產;通過分析對比泡排施工效果,優化泡排選井、加藥量、施工周期等參數,重點對油套壓差大于0.5兆帕、井口壓力高于1兆帕的氣井實施泡排;通過對泡排效果較差、日產氣大于1500立方米、油套壓差大于1兆帕的氣井實施泡排-氣舉復合排水采氣措施;通過優選低產氣井應用多層無級滑套壓裂工藝,采用小規模、低前置液、低砂比、全程液氮伴注、造長縫多層分壓工藝,縮短施工周期,降低施工費用……
“老井迎來新生機。”開發管理部負責人說,通過創新優化工藝、實施多項措施,洛帶區塊增氣效果顯著。