3月1日,廣州石化裂解裝置創新采取丙丁烷共裂解的投料模式,降低原料中石腦油的投料量,提高裂解原料多樣性,降低乙烯原料成本。據測算,本次創新投料模式可降低乙烯原料成本約280元/噸。
近期,原料石腦油價格上漲,廣州石化裂解裝置進一步優化原料結構,將丙丁烷作為裂解原料。在目前“1臺石腦油+3臺輕石腦油+2臺加氫尾油”6臺爐投料模式的基礎上,通過投用丙丁烷,完全退出石腦油。
為確保該方案的成功實施,裂解裝置在充分考慮以前投用丙丁烷分區裂解存在問題的基礎上,成立攻關團隊研究投料方案。經多次研討,最終決定采用丙丁烷與輕石腦油共裂解,再逐步將石腦油原料退出裂解的創新投料模式。
3月1日上午,E爐投料改為輕石腦油,裂解裝置首次實現“0臺石腦油+3.5臺輕石腦油+2臺加氫尾油+0.5臺丙丁烷共裂”的投料模式,丙丁烷投料量達到5噸/小時。
在投用丙丁烷、退出石腦油過程中,裂解裝置先后解決了裂解爐運行不穩定、超高壓蒸汽產量降低、裂解氣壓縮機軸位移偏高、丙烯精餾塔循環丙烷量過大等難題。經過系列優化調整,實現了裂解爐和裝置安全平穩運行。
“此次攻關優化的成功,使裂解裝置原料選擇更加多樣化,投料模式更加靈活,在國際油價高企、石腦油價格上漲的情況下,助力化工降本增效。”裂解裝置所在的化工一部經理羅楊說。