9月7日,華北油氣分公司召開采油二廠、采油氣工程服務中心整合重組啟動會,“這是我們再次采取革命性措施進行的體制改革,以通過管理實現企業減虧增效。”該分公司企管處處長朱學敏說。
目前,該分公司扭虧脫困正處于關鍵時期,為實現“今年打好限虧基礎、明年實現扭虧為盈、將來長期持續盈利”的目標,該分公司破釜沉舟,采取革命性措施調整產業結構;全力擴大天然氣產業發展;從嚴績效考核確保限虧目標實現。
截至9月底,該分公司扭虧局面出現了很大轉機,同口徑比預算減虧3.6億元,員工扭虧脫困的信心倍增。
深化改革管理創效
華北分公司油氣生產基地主要集中在鄂爾多斯盆地,長期的發展過程中形成了“南油北氣”的格局,盆地南部擁有5個油田、3個采油廠,盆地北部以大牛地氣田為主生產天然氣。
受低油價的嚴重沖擊,原油生產虧損不斷加劇,為封堵虧損點,該分公司從年初就著手部署,采取轉崗分流、清退業務外包等措施,大幅壓減從事原油生產人員1547人。
上半年,通過體制改革,全分公司年節省用工成本8600萬元。同時,通過優化油田運行,實現減虧2.38億元。
7月份,結合原油生產工作量減少的實際情況,該分公司又采取了重大舉措,決定將采油一廠與采油三廠整合重組,成立新的采油一廠。
9月份,他們又啟動了采油二廠與采油氣工程服務中心整合重組的相關程序,由重組后成立的采氣二廠,負責杭錦旗區塊及定北區塊的天然氣生產業務。
“這兩次較大的整合重組,減少廠級機構2個,減少科級機構34個,進一步壓減用工194人,年度壓減費用1100萬元。”朱學敏說。
另外,該分公司通過規范公務用車業務,實行集中統一運營,清退外租車輛100余輛,并將鄭州片區各二級單位的車輛納入新成立的車管中心管理,用車效率明顯提升,用車數量由原來的60輛減少為30輛,預計全年累計節省公務用車費用1600萬元。
天然氣擴銷實現增效
低油價同樣也沖擊天然氣市場,加之受進口LNG影響,華北油氣分公司的天然氣銷售面臨量、價齊跌的窘境,每立方米盈利空間僅為0.1元左右。
“我們必須始終堅持并持續深化低成本戰略,在天然氣增量和存量兩個方面下功夫,通過降低單位完全成本和擴大天然氣銷量,來實現天然氣穩步增效。”該分公司總經理周荔青說。
通過進一步開拓市場,實現全產全銷降低成本。一方面與天然氣分公司緊密溝通,盡力實現榆濟線滿負荷銷售。另一方面盡快打通氣田北線,加快大東線、杭錦旗區塊管線建設,與當地民營管道聯通,開拓一些新的主力用戶。
“我們將圍繞資源、市場、效益一體化發展格局,力爭未來3~5年,在氣田周邊培育出20億~30億立方米的銷售市場,為可持續發展打開空間。”周荔青說。
通過高效勘探開發,實現增量增效。近年來,隨著大牛地氣田儲量動用率逐步提高,剩余儲量動用難度越來越大。通過在杭錦旗中西部開展重點勘探和評價工作,實現了成藏理論的重大突破,在兩個層系落實了規模優質儲量,開發效果明顯好于大牛地。有望成為與大牛地規模相當的大氣田。
通過開展低效井治理,釋放存量效益。初步落實具有治理潛力井135口,分批制定治理方案,預計每年恢復產能3.4億立方米。今年計劃實施68口井,投入518萬元,有效復產能每日52.5萬立方米,當年產生效益1000萬元以上。
績效考核保證按節點扭虧
結合扭虧脫困整體方案,該分公司調整了常規考核指標,提高了扭虧脫困指標的權重,落實六大類72項措施,目標責任落實到各單位和機關部門,制作時間運行大表,倒排時間節點。
通過細化、量化考核指標,加大產銷量、成本、效益、重點地面工程投產進度等關鍵指標考核權重,體現重點核心指標承擔單位重獎重罰,拉大收入差距,倒逼各項指標按節點推進。進一步強化考核的針對性和激勵導向作用,確保2016年限虧指標和明年扭虧目標的順利實現。
例如給采氣一廠下達的生產、成本、管理各項指標,分別確定不同的權重。為能按節點完成增效目標,他們開拓凝析油、液化天然氣的銷售市場;通過加快培養技術人才,爭取早日替換氣田增壓站外包業務的技術人員;不斷優化電力、藥劑等費用,進一步控制氣田完全成本。
為加快外輸管道建設,鄂北氣田建設指揮部主動與地方政府溝通,打通各項手續審批環節,已建成的大東線起始段投產后,形成了每天60萬立方米的銷售能力,并滿負荷運行,有效支撐了大牛地氣田的效益釋放。
基建處緊盯杭錦旗管網建設進度,從測量、掃線、布管、管道焊接等10多項作業,他們計劃僅用1個半月完成14千米的管道鋪建,以盡早釋放該區的天然氣產能。 來源:中國石化新聞網