優化產能建設方案設計。“兩優化一推進”降耗節支。首先,優化鉆井試油方案設計,減少完井口袋,平均單井節約進尺15米;減少復雜結構井,二開完井比例達到99%以上;實施氣測錄井總包,費用降低30%;以投代試,減少試油井,節約投資2165萬元。其次,優化地面工程方案設計,利用閑置抽油機、電機等設備165臺套,節約投資2000余萬元。第三,推行“地質工程一體化設計”。采用“叢式布井、老井場利用、大井組建設”的集約化用地模式,節約工農及土地費用1900萬元。
強化油氣水井生產管理。工作中,開發系統人員通過加強地質研究和潛力分析,恢復長停井117口,年增油4.1萬噸,年增注6.2萬立方米,盤活閑置資產1.7億元。同時,加強油藏管理和效益評價,關停油水井251口,減少無效注水93萬立方米,節約運行成本3000余萬元。
著力提高三大系統效率。通過加強測試和優化調整,機采系統效率由29.1%提高到30%,節電652萬千瓦時,節約成本近500萬元。通過開展管網優化、降壓增注和機泵改造等,注水系統效率由54.8%提高到55.1%,平均注水單耗由0.51千瓦時下降到0.5千瓦時,節約成本312萬元。他們還將老油田三管伴熱工藝改為雙管摻水或單管集油流程,新油田采用雙管摻水工藝,三相分離器代替電脫,集輸系統效率提高了1.2個百分點,節約成本1200萬元。
多措并舉降低生產能耗。安裝機泵變頻裝置和節能電機,年節約電費400多萬元;優化電加熱工藝運行參數,節約運行費用。優化電加熱桿、雙空心抽油桿146井次,年節約電費425萬元;淘汰落后工藝,提高整體效益。對南馬莊等4個油田集輸工藝進行改造,實現413口井單雙管集油,停運27座計量站,年節約運行費用4500多萬元;充分利用零散伴生氣資源,新裝伴生氣回收裝置359套,累計2855口井和51座拉油點套管氣回收利用,多回收3000多萬立方米氣,年節約費用2200多萬元。 來源:中國石油新聞中心