“鍋爐的注汽干度、溫度,鍋爐進出口的壓力均達到運行標準,同意啟爐注汽。”3月26日,江漢油田采油氣工程技術服務中心清河經理部4號注汽鍋完成搬遷安裝,在點火啟爐后驗收時經理部安全負責人說。
今后以來,該經理部努力踐行“每一方汽都是承諾”的服務理念,緊緊圍繞注汽質量管理目標,采取源頭把關、強化制度落實、全程保障等措施,強化技術保障,實現了高質量精準注汽。
源頭上把關,保證注汽質優量足
“注汽鍋爐運行參數多,日常檢驗檢查是關鍵,只有從源頭上把好關,讓鍋爐運行參數達標運行,注汽質量才有保證。”該經理部注汽大隊負責人說。
在鍋爐運行參數管理中,該經理部實行嚴格的可視化管理,對鍋爐的干度,鍋爐進出口、幅射段、對流段的溫度和壓力,燃油、泵組的溫度和壓力等運行參數,制作可視圖表,標明檢查注意事項,方便了崗位人員檢查操作。
切實抓好經理部、注汽大隊、注汽站的三級督查,對檢查發現的問題及時整改處置,排除了注汽質量障礙。今年以來,該經理部注汽鍋爐運行參數達標率、問題糾錯整改及時率均一直保持在100%的水平。
強化制度落實,嚴格注汽過程管控
在制度管理方面,該經理部對現有的注汽質量管理制度進行了梳理,合并了一些重復性制度,制定了《注汽鍋爐啟爐停爐作業指導書》《注汽鍋爐掛牌巡檢管理辦法》等制度,強化了注汽鍋爐軟化水管理、燃料管理等制度條款,進一步夯實了質量管理基礎。
嚴格實行 “四把關”的質量管理流程,即嚴把設計審核關、施工過程控制關、注汽過程質量檢查關和質量回訪關,通過全員全過程質量管理,保證鍋爐注汽的每一遒工序、每一個細節無差錯,提高了質量管理水平。今年以來,該經理部注汽干度穩定保持在69.8%以上,每口稠油井通過注汽施工后日均原油產量在10噸以上。
全程精準服務,擦亮質量品牌
牢固樹立保原油上產的大局意識。該經理部以提升注汽時效、降低注汽占井時間、提高油井產量為目標,成立專門的鍋爐注汽搬遷隊伍,提前與甲方溝通協商,確定注汽井位,將鍋爐注汽搬遷時間控制在3-4小時之內。
實行注汽“生產+檢修” 管理 模式,一手抓生產,一抓抓檢修,充分利用鍋爐注汽完工待搬遷的生產間隙,對注汽鍋爐把脈問診,切實抓好鍋爐設備的松、曠、漏排除,底盤打黃油保養,水處理裝置優化,泵體的例行保養等檢修,保證了5臺注汽鍋爐隨時隨地拉得出、打得響。
由于該經理部過硬的注汽施工質量保證,保證了清河油區的稠油產量在年產15萬噸以上水平運行。