8日上午,涪陵頁巖氣田技術中心,工作人員打開電腦上的在智能采氣平臺,瀏覽各個氣井的產液、產水、油套壓差數據分析結果,不到十分鐘,就發現了近10口產效率出現不正常減少的“問題井”。
“以前我們都需要到生產現場去,監測氣井的各項生產指標,拿回來人工分析數據,再判斷氣井是否有問題,而現在有了智能采氣平臺,將氣田所有井排查一輪只需要幾個小時,所需時間是過去的幾十分之一。”上述技術中心采氣工藝所工程師李牧表示。
據介紹,這套智能采氣平臺涵蓋了基礎數據管理、生產跟蹤分析、措施自動統計、采輸指標評價、方案自動編制等多種功能,不僅能提示生產中的各種問題,還能分析出問題出現的具體原因。
例如,最近焦頁57-1HF井產量下滑嚴重,生產時率僅70%,智能采氣平臺分析后,判斷為“油管穿孔”預警。氣田技術人員對此,針對性地進行了泄壓驗證等工作,確認了智能系統的判斷,通過檢修,焦頁57-1HF井產量迅速回升,生產時率提高到95%。
今年以來,涪陵頁巖氣田智能采氣平臺已成功實現氣井異常預警300多次,預警準確率達95%以上,為氣田上產增產提供了重要保障。
除了解決生產環節中的各種問題,智能采氣平臺還通過線上能耗數據分析,幫助氣田節約大量能耗。
氣田技術人員依托該平臺的智能統計分析功能,將壓縮機電量、進出口壓力、增壓氣量等數據進行綜合分析,并依據分析結果,科學投運壓縮機,安裝電容補償裝置,采用無功補償技術調整壓縮機轉速,使壓縮機更經濟的運行狀態。今年以來,涪陵頁巖氣田電量消耗較計劃降低11.42%。